

聯係人:劉經理(13213333588)
以某電(diàn)站鍋爐脫硝(xiāo)係統為(wéi)例,對催化劑磨損(sǔn)、脫硝效率低等問題進行(háng)分析研(yán)究,通過數值模擬(nǐ)計算的方(fāng)法(fǎ),確定煙道內流場及灰場分布,對上述問題(tí)影響較大,*後提出對三角筋及(jí)導流板(bǎn)進行改造,極大(dà)地改善了氣流和灰場的分布(bù),減輕了催化劑的磨損,確(què)保脫硝係(xì)統安全、、經濟運行。
隨著電力生產的高速(sù)發展,能源消耗劇增,隨之而來的環境汙(wū)染也日(rì)趨嚴重,能源問題和環境問題已成為社會與經濟發(fā)展的重要問題之一。在此大背景下,電力行業(yè)已經開始推行燃煤機組超低排放改造,要求NOx排放濃度嚴格控製在50mg/Nm3以下,為此對SCR係統提出(chū)更為嚴苛的要求。為了應對上述環保壓力,需要在原有備用層位置加裝一層催(cuī)化劑,這種三層催化劑運行方式會在煙氣流場、催化劑磨損、脫硝效率低等方麵帶來新(xīn)的問題。
隨著計算流體動力學CFD技術的(de)不斷進(jìn)步,國內外很多廠家都在脫硝反應器設計中涉及流體流動、熱交換、化學反應等現象應(yīng)用CFD技術進行數值模擬。數值模擬不僅可以得到和(hé)冷態試驗同一標準的流動特(tè)性,還可有效地對煙氣(qì)的溫度分布、NOx分布、NH3/NOx分布(bù)以及飛灰濃度分布進(jìn)行預測。針對脫硝係統催化劑局(jú)部磨損嚴重的問題,利用數值模擬計算的方式尋求*優改造策略(luè),避免(miǎn)局部催化劑磨穿失效導致脫硝效(xiào)率下降、氨逃逸上升等問題(tí),從整體上提高脫硝係統的性能。
1鍋爐概況
某公司#1機組鍋爐為(wéi)上海鍋爐廠有限公(gōng)司製造的(de)超臨界參(cān)數變壓運行直流爐(lú),其型號為DG1160.5/17.4-Ⅱ13,一次中間再熱、四角切圓燃燒、單爐膛、固態(tài)排渣、全(quán)鋼構架、全懸吊結構、平衡通風、露天(tiān)布置(zhì)、Π型鍋爐。鍋爐(lú)煙氣脫硝裝置采用“高含塵布置方式(shì)”的選擇性催化(huà)還原法,在設計煤(méi)種、鍋爐*大工況、處理比較高煙氣量條(tiáo)件下(xià),脫硝效率不小於85%,脫硝裝置出口NOx濃度不高(gāo)於50mg/Nm3(6%氧含量(liàng),幹煙氣),布置3層催化(huà)劑。脫硝係統結構設計見圖1所示。圖1SCR係(xì)統(tǒng)結構示意圖
煙氣從省煤器出口進入漸擴段煙道,經下轉角煙道進入垂直的上升煙道,在其中和還原劑氨混合,經上(shàng)轉角段煙道、整流格(gé)柵和(hé)鋼梁(liáng)進入催化劑層。
2數學模型和計算(suàn)方法
2.1數(shù)學模型
由於整(zhěng)個脫硝係統不涉及換熱,故作為(wéi)絕熱過程來進行模擬,煙氣的溫度不變,從而相關的物理參(cān)數也取常數。脫硝入口(kǒu)設置為速度入(rù)口邊界,假設入口(kǒu)處(chù)流速分布均勻,脫硝(xiāo)出口設置(zhì)為(wéi)壓力出口(kǒu)邊界,按照常規運行值進行設定。采用修正k模型模擬氣體湍流流動,采用物質輸運模(mó)型模擬多種物質的混合,采用拉格朗日-顆粒隨機軌道模型(xíng)模擬飛灰顆粒的運行,相關的具體(tǐ)值見表1所示。
表1數值模擬主(zhǔ)要參(cān)數設定
.2計算方法
k方(fāng)程
3SCR煙道內主要界麵流場(chǎng)和灰場分(fèn)布及改造方案
為了弄清煙氣和飛灰在SCR煙道內(nèi)的流動(dòng)特性,通過數值模擬的計算方法模擬出SCR煙道內主要(yào)截麵流場和灰場分布,如圖2所示。
由(yóu)圖2可知,煙(yān)氣速度大的位(wèi)置主要集中在兩組橫梁的梁前,飛灰濃度大的位置(zhì)主要集中在前(qián)牆和(hé)先進組鋼梁之間。因此,先進(jìn)組鋼梁前(qián)至SCR反應器前牆位置煙氣流(liú)速和飛灰濃度均處於較高水平,造成這一位置催化劑磨損強度較(jiào)大,因此,本(běn)次(cì)模擬改造方(fāng)案是通過優化催化劑入口的流場和灰場,達到減弱催化劑局部磨損較重的現象。催化劑入口(kǒu)飛灰濃度(dù)分布(bù)是由SCR整體煙道設計決定。其中由於飛(fēi)灰的慣性遠高於煙氣(qì),容易在轉角煙道分離出主流煙氣,上(shàng)升煙(yān)道的上下轉角導流板是灰場的重要影響因(yīn)素。具體(tǐ)見圖3所示。
圖2原始(shǐ)SCR結構(gòu)內流場和灰場分布
圖3催化劑上方流場分布
橫梁結構分橫縱兩種布置,與氣流(liú)方向垂直的是橫梁結構,與氣流方向平行的是縱梁結(jié)構。橫(héng)梁結構主要(yào)由“工(gōng)”字型鋼和防積灰三角(三(sān)角筋(jīn))組(zǔ)成。其中,“工”字型(xíng)鋼主(zhǔ)要起承重作用;防積灰三角的主要作用就是防止飛灰顆粒因(yīn)慣性及離(lí)心力作用跟(gēn)隨氣流積(jī)聚在(zài)後牆側,對靠(kào)後牆(qiáng)側的催化(huà)劑造成嚴重磨(mó)損。
綜(zōng)上所述,隨(suí)即提出兩條措施進行整改:一是對整流格柵進行改造,具體為將防積灰三角即三角筋切除;二是對上(shàng)升(shēng)煙道上下轉角煙道的導流板進行改造。
4數值模擬結(jié)果及分析
橫梁(liáng)結構中設計三角筋,其(qí)目(mù)的是控製飛灰顆粒向後牆聚集,防止嚴重(chóng)磨損後牆的催化劑(jì),但卻對煙道內的流場造成了破壞。圖4是切除三角筋後(hòu)流場和灰場的分布。
導(dǎo)流板的數目對(duì)脫硝反應器入口的煙(yān)氣速度有直接影響,當導流板較多時,煙氣(qì)速度較小,煙氣與催(cuī)化劑接觸時間增加,提(tí)高了脫硝(xiāo)效率;但是導流(liú)板過多時(shí),煙氣與催化劑接觸(chù)時間過長,可能會發生氮(dàn)氧化物的氧化(huà)反應(yīng),另外煙道的阻(zǔ)力會上(shàng)升,風機單耗也會升高;當(dāng)導流(liú)板(bǎn)較少(shǎo)時,不能很好的發揮導流作用,煙氣速度較大,煙氣(qì)與催化劑接觸時間短,脫硝效率低。原脫硝係統在煙道上下(xià)轉角分別設計了(le)2塊導流板,改造時分(fèn)別采用(yòng)4塊導流板進行模擬。效果見圖5所示。
圖4改造三角筋(jīn)後的流場和灰場分布
圖5改造上下轉角導(dǎo)流板(bǎn)後的流(liú)場和灰場分布
由圖可(kě)知,通過改造上下轉角導(dǎo)流板,改造後SCR整體沿程煙道的流場(chǎng)和灰場均(jun1)得到改善,特別是催(cuī)化劑前飛灰分布均勻性顯著提高。
圖6是上下轉角導流板改造前、後截麵3上(位置見圖4)飛灰濃度及平均粒徑沿著Y方向(煙道深度方向)的分布。
圖6截麵3上飛灰顆粒(lì)數目及平均粒徑分布
由圖6可知,經過改造,先進組鋼梁前至SCR反應器前牆位置的飛灰顆粒(lì)數目及粒徑的(de)高峰區被抹平,證明該位置的高濃(nóng)度飛灰區被有效的消除。
催化(huà)劑的磨損取決於上方飛灰顆粒撞擊催化劑的作用力,而作用力受催化(huà)劑上方飛灰攜帶動量決定。而區域內飛灰的速度和質量分(fèn)布決定了該區域飛灰攜(xié)帶的(de)動量。因(yīn)此,本項(xiàng)目將飛灰攜帶動量(liàng)的均(jun1)勻性作為衡量催化劑磨損分布的(de)依據,圖7為改造上下轉角導流板前、後催化劑上方飛灰顆粒動量分布。
圖7改造上下轉角導流(liú)板前、後催化劑上方飛灰顆粒動量分布(bù)
由圖7可知,在將飛灰(huī)濃度場調勻後,催化劑上方飛(fēi)灰動量峰值效應得(dé)到明顯減弱,若結合流場的鋼梁改造,有能力將所有(yǒu)區域動量降至10mg·m/s以下。
5結論及展望
(1)催化劑上方三角筋和工字鋼結構在緊挨催化劑的SCR反應器煙道,它是催化劑入口流場影響的重要因素。
(2)催化劑入(rù)口飛灰濃度(dù)分布是由SCR整體煙道設計決定,其中,上升煙道上下轉角導流板是灰場的(de)重要影響因素。
(3)通過數值模擬計算的方法,對脫硝係統內局部進行改造,可以模擬改造後煙道內流場、灰場的分布,對(duì)於解決催化劑磨損、脫硝效率低等問題極具參考價值。